S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器。定时器与计数器的数量取决于CPU型号。定时器与计数器是plc的重要编程元件,用于产生各种控制需要的时序,满足各种控制要求。 延时通定时器a)梯形图 b)语句指令程序 c)功能块图 BI—当前值输出端,输出定时器的当前值; 锁存型延时通定时器a)梯形图 b)语句指令程序 c)功能块图 若计时期间,输入端由1变0,然后再由0变1时,产生新的上升沿,则定时器将被重新起动,从预置值(35s)开始计时。 延时断定时器a)梯形图 b)语句指令程序 c)功能块图 若35s计时时间未到达时,S端又由0变为1,则定时器T4预置值保持不变并停止计时。此时若I0.7又重新变为0产生新的下降沿时,定时器T4重新起动,并从预置值(35s)开始计时。 脉冲定时器a)梯形图 b)语句指令程序 c)功能块图 计时期间如果I0.7变为0,或者R端的I0.5变为1,则T4计时停止,计时预置值和输出触头Q4.5均被清0。 脉冲扩展定时器a)梯形图 b)语句指令程序 c)功能块图 R端由0变为1时,T4被复位并停止计时。复位后Q4.5变为0,当前时间和计时预置值均清0。 定时器指令还有简化形式。 延时通定时器指令简化形式a)梯形图 b)语句指令程序 c)功能块图 例:用S7-300控制指示灯HL1,当控制按钮SB1按下时,HL1以2s熄灭、1s亮交替闪烁。设计相应的PLC程序。 两个延时通定时器控制指示灯闪烁a)梯形图 b)语句指令程序 |
选择配置自动上片系统,自动储片系统,自动下片系统,UV或IR干燥系统。
一、工艺介绍
1.手动预定位
定位气缸上升,人工完成放片,左右定位启动,完成预定位,上升气缸左右定位气缸复位,启动输送至于储片机。
2.储片机
玻璃进入储片机,不需储片时,此机作为输送段,储片启动时有两个感应器(大玻璃与小玻璃)大玻璃时,小玻璃感应器不工作,反之大玻璃感应器不工作。储片架每次上升距离为40mm,玻璃输送时储片架不能上升,下降。输送台有玻璃片储片架不能下降,储片架下降完成启动输送至精定位。
3.预定位
玻璃片进入精定位,感应器感应到玻璃,输送停止。定位托架上升(气缸驱动)此二项动作同时进行,托架上升机头下降完成,伺服电机启动。开始精定位,精定位完成,穿梭输送上升(气缸驱动)上升完成,启动真空泵,完成吸附玻璃,伺服电机复位,定位托架下降,精定位机头上升,穿梭输送启动送至印刷机。
4.印刷主机
玻璃进入印刷机,穿梭输送停止,真空吸附关闭,穿梭架下降重新复位到预定位,与此同时台板吸风启动,印刷机头下降,刮刀气缸下降,印刷启动,离网启动,离网距离可自行设定,印刷完成,防滴墨气缸启动,离网复位,机头上升,刮刀上升,回油刀气缸下降启动回油,印刷完成的同时,吸风停止,穿梭架上升,真空泵启动,穿梭架输送开始送至出料擦墨。
5.擦洗网版
擦洗网版时,松开锁紧气缸,抽出网版,推入网版时感应开关感应到网版,启动锁紧气缸完成网框定位。
6.出料擦墨
玻璃进入出料擦墨机,不需擦墨时此机作为传送带,擦墨启动时,机头锁紧气缸松开,机头输送启动,卷纸启动,输送卷纸完成,吸风启动,(气缸)机头下降,刮刀气缸下降,下降完毕,启动印刷完成擦墨,吸风停止,机头上升,机头输送启动。输送完成,机头锁紧气缸启动,完成机头复位。
7.灯箱检测机
玻璃进入灯箱检测机,不需要检测时此机作为输送段,需检测时,斜转架上的气缸升起,斜转架启动,当转动至30°时,检测灯箱开启,转动灯箱,检测玻璃时不影响玻璃输送,检测完成,灯箱启动复位,斜转架下降,斜转架下降时输送台上不能有玻璃片。
二、控制系统构成
整个机器多达7处需要的定位控制,有两个轴(印刷轴和离网轴)需要作凸轮盘同步控制,而且根据印刷的玻璃大小,凸轮盘要求很方便的通过人机界面改变凸轮形状。SIMATICCPU315T-2DP集成逻辑控制和运动控制功能,它做运动控制多可以控制8个轴、16个凸轮盘,有两个通讯口,其中一个是ProfibusDP(DRIVE)口,速度可达12Mbits/sec,通讯是采用ISOCHRONEMODE(等时同步)模式。ISOCHRONEMODE是PROFIBUSDP通讯的新技术,它可以使PROFIBUSDP的总线周期保持恒定,从而可以大大提高通讯的稳定性,提高传动控制系统的稳定性和精度。IM174和ET200均连在此口下,以满足运动控制工艺的要求。另外一个通讯口是标准的MPI/DP口,速度可达12Mbits/sec。用于连接到上位机PC、HMI和其他标准的DP从站。用户可以通过该通讯口,连接标准的ET200进行S7-300PLC功能的扩展。
在以往我们都会选择FM353或者FM354做定位,而做凸轮盘就要使用FM357-2,但是这种方案成本较高且编程很繁杂,使用、调试的工作难度也很大。如果选用SIMATICT-CPU通过IM174模块控制第三方伺服,只需要一个CPU315T-2DP和2块IM174就够了,还有一个通道可以用来作测量摖墨纸输送长度。这个方案及满足力系统所需要的运动控制功能,又大大的降低了成本并且大大的简化了编程和调试工作,缩短了系统开发周期。
三、控制系统完成的功能
可见该系统需要一个可以在HMI就可以改变形状的凸轮盘,在SIMATICT-CPU凸轮盘清除和生成功能正好可以非常容易地解决这个技术难题。
四、项目的实施与运行
该系统从设计到调试,一共花了一个多月的时间,实现了客户要求的所有功能,整机印刷速度达到12片/分钟。
五、应用体会
1.之前我使用过西门子的SIMOTIOND425运动控制器,这次选用的西门子SIMATICT-CPU运动控制器。这两个控制器的运动控制功能都是一样的,因为它们都是采用西门子SIMOTIONKernel软件内核,但在使用上却有很大的区别。
2.SIMOTION采用专门的编程语言MCC、SCL、等,需要很长一段时间去适应和学习。SIMATICT-CPU是一个标准的S7-300CPU,简单地通过集成在STEP7环境下的工艺软件包(S7Technology)来配置和编程,是工程师所熟悉的S7-300PLC的编程语言环境,例如:梯形图LAD,STL,FBD,S7-SCL,CFC,SFC,S7-GRAPH。
工程师初次应用时,不用经过技术培训,上手使用就非常迅捷。
3.SIMATICT-CPU可以很方便的同上位机通讯,跟以往用S7-300PLC一样,非常轻松就可以把位于SIMOTIONKernel内核的各个伺服轴数据显示上来。当逻辑控制需要轴的数据时,可以直接从轴的数据块DB中找到,非常方便。在SIMATICT-CPU中轴的配置和SIMOTION是一样的,运动控制的程序编写/>4.因为SIMATICT-CPU是一个标准的S7-300PLC逻辑控制器,所以在拥有了运动控制功能的同时,依然保留了强大的PLC逻辑控制功能,SIMATICNET通讯功能,而且非常容易实现。而采用SIMOTIOND作为控制器时,编写逻辑控制程序时非常复杂难以实现。例如,做一个定时功能,在PLC中仅仅调用一个指令就可以实现了。但是,在SIMOTION中做一个定时功能,需要调用一个复杂的功能块。当想用SIMOTION来编写一些标准块时,更是难以实现。
5.当定位要求不是很、动态响应很迅捷的时候,使用SIMATICT-CPU通过控制变频器,就可以完成定位功能。这样,更是大大降低了OEM厂家的设备开发成本。