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西门子伺服电机1FL6094-1AC61-2AB1

发布日期 :2023-07-19 17:06发布IP:114.95.101.251编号:11951994
品牌:
西门子
型号:
模块
产地:
德国
分 类
工控系统及装备
单 价
电议
有效期至
长期有效
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详细介绍

设备出现生产线不能开机,检查为CPU自动停机所致,停机时出现SF系统故障灯亮,CPU STOP, BF灯不亮,说明不是从站导致停机的,停电或将CPU上开关从RUN转到STOP再转到RUN,CPU又工作正常,在线联机诊断,报警内容很多,重要的报警内容就是:
      

       事件 29 / 100:  事件 ID 16# 494D 由 I/O 错误引起的 STOP 模式 无用户相关信息(Z1):0000无用户相关信息(Z2):5752 (Z3):2101 先前的工作模式:RUN 要求的工作模式:STOP (内部), 外部错误, 进入的事件 01:33:39.963  2012-04-10
      

       看程序内下载有OB80,82,85.86.87,100,121,122等组织块,不是软件编程及DP从站问题造成的故障啊, DP从站的输入地址问题报错,不是CPU停机的原因,因为出现这个问题时,程序内调用了相应的OB块,CUP只会报警不会停机的,这次停机为外部错误,进入事件,这个外部事件是什么事件,诊断区没有给出答案,下午又再次出现了CPU自动停机,
      

       首先拆除子站的DP接头,连接器及模块,cpu只是报错没有停机,从而排除了上述问题,本系统还使用了IM365接口模块,会不会是他本身的原因造成问题,咨询了一下西门子及设备厂家,西门子技术人员回复说这个模块稳定性不是很好,厂家也怀疑这个模块。同意给我寄一个新的模块试一下。但是新的过来没有这么快。且我在西门子论坛上也讨论过这个模块,坛友还是认可这个模块的,认为此模块出问题的可能性不是很大。
       12.png

       此时我怀疑厂家为了省钱,系统做的不规范造成这个问题。为此做了以下的改进:
 

      1.将DC24V供电回路做了改进,原先使用给CPU及其他模块供电电线为0.5平方,大家共用一条线路,采用串接DC24V方式供电,开关电源到PLC及模块后电压降比较厉害,开关电源处电压为25.8到CPU处为23.3,改进后加大电源线到1平方,并且给cpu及其他模块单独拉双绞线电源线,改进后开关电源处电压为24,12,cpu处为24.01。暂且系统使用的电源为铭伟的开关电源,感觉不是很好,准备购买欧辰的开关电源来替换。
      

       2.将cpu及扩展模块上的接地线单独拉出连接到房屋框架钢结构上接地。
 

       3.全部的模块连接件紧固,并且将不规范的接线重新接。
 

       三项措施做完后,就给CPU一直通电到第二天的早上8点上班后查看CPU没有停机,就让生产线开机了,开了3天机后CPU没有自动停机,到目前5月21日为止没有出现CPU自动停机的问题,厂家寄来了IM365模块也没有使用。
 通过这次的问题的解决,深刻的体会到诊断缓冲区并不是的,且缓冲区内内容很多,一定要分清主次否则容易误导,系统下载了相应的组织块,远程子站I/O故障是不会让CPU停机的,开关电源及接线布线及EMC做的不够规范造成的隐患后果很严重啊。

1)、编译程序

     执行菜单【PLC】→【编译】或【全部编译】选项,或点击工具栏的 或按钮,可以分别编译当前打开的程序或全部程序。编译后在输出窗口中显示程序编译结果,必须在修正程序中的所有错误,编译无错误后,才能下载程序。若没有对程序进行编译,在下载之前编程软件会自动对程序进行编译。

    2)、下载与上载程序

下载是将当前编程器中的程序写入到PLC的存储器中。计算机与PLC建立其通信连接正常,并且用户程序编译无错误后,可以将程序下载的PLC中。下载操作可执行菜单【文件】→【下载】选项,或点击工具栏按钮。

上载是将PLC中未加密的程序向上传送到编程器中。上载操作可执行菜单【文件】→【上载】选项,或点击工具栏按钮。

    3)、PLC的工作方式

     PLC有两种工作方式,即运行和停止工作方式。在不同的工作方式下,PLC进行调试的操作方法不同。可以通过执行菜单栏【PLC】→【运行】或【停止】的选项来选择工作方式,也可以在PLC的工作方式开关处操作来选择。PLC只有处在运行工作方式下,才可以启动程序的状态监控。

    4)、程序运行与调试

    程序的调试及运行监控是程序开发的重要环节,很少有程序一经编制就是完整的,只有经过调试运行甚至现场运行后才能发现程序中不合理的地方,从而进行修改。STEP7—Micro/WIN4.0编程软件提供了一系列工具,可使用户直接在软件环境下调试并监视用户程序的执行。

    (1) 程序的运行

单击工具栏的按钮,或执行菜单【PLC】→【运行】选项,在对话框中确定进入运行模式,这时黄色STOP(停止)状态指示灯灭,绿色RUN(运行)灯点亮。

    25.png(2)、程序的调试
    在程序调试中,经常采用程序状态监控、状态表监控和趋势图监控三种监控方式反映程序的运行状态。下面结合示例介绍基本使用情况。

新的,广泛 SIMATIC 软件:它们能够为自动化项目每个阶段提供所需的正确工具以及

SIMATIC 家族的所有成员: 这些成员现在已经不仅仅是可编程控制器。

达到透明,并降低成本SIMATIC HMI 人机界面系统

人机界面或简称为 HMI,可将自动化系统与操作员的不同要求联系在一起。

人机界面用来管理过程并优化机器与系统的运行以及可用性和生产率。

所有部件源于同一来源

凭借 SIMATIC HMI,西门子自动化与驱动集团可以为操作员控制和监视的多方面任务提供全系列创新、低成本的产品和系统:从用于人机界面的操作员面板和可视化软件,直到用于过程可视化中众多不同要求的可缩放的SCADA系统对于特殊的要求,可提供适应性的产品,如非常坚固耐用的 HMI 设备,具有全面保护,可安装在支撑臂/底座上,或带有不锈钢前面板的操作员面板,适用于食品与饮料行业。当然,个性化、客户特殊的需求也能得到满足.

完美地集成在自动化的世界里

SIMATIC HMI 产品具有开放性、标准化的硬件和软件接口,可随时集成到生产层、自动化层和管理层。它们可与市场上的几乎所有PLC进行连接;组态和可视化软件为多语言版本,甚至包含由表意字构成的亚洲语言,因此,它们可毫*地在世界范围内加以实施。

借助工厂智能系统提高产品透明性

工厂智能是通过智能化利用信息,来改进企业的运作流程,通过工厂智能,来降低成本,改善质量,避免废品,充分利用生产实施,并通过进一步分析,提高效率,改善赢利能力。由于 WinCC 集成有 Historian 软件,可以采集重要的生产数据,WinCC 将是解决方案。通过智能功能和工具,可以对这些数据加以处理,用于决策分析,随时随地提供给企业操作人员、工厂管理人员或公司其它人员。

在 WinCC 的基本系统内,提供有丰富的显示和评估功能,例如用于消息和测量值归档的统计功能。IT 和商务集成 WinCC 选件,以及通过工厂智能优化生产来说,关键性因素是标准接口和功能强大的显示、分析和评估工具。

集成到万维网

SIMATIC HMI在工厂范围以及范围内将Web转变为一个控制台。通过WinCC/Web Navigator,您可以通过因特网或企业内部网络对工厂进行监控和运行。可作为坚固的客户端被集成,它们可同时在自动化级与控制台之间提供一个链接通过无线LAN或连接,您可以使用便携式PC、数据管理器或便携式网络浏览器(WebPads)随后,每个用户都可以获得过程、维护或管理信息。在设备级,众多操作员面板为远程操作提供支持,例如,它们可作为自动化级与控制台之间的连接,并用于通过网络进行维护和诊断。



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